襯板試鋼1的抗拉強度ob隨著回火溫度的升高而顯著增加,在450。C左右抗拉強度最高然后隨著溫度升高,ob有所降低??估瓘姸壬叩脑蚴?,在350—450℃區問回火,發生回火轉變,切變生成大量過飽和的板條馬氏體,其顯微結構為位錯,大量位錯交錯排布,阻礙晶界滑移,產生相變強化效果,顯著提高抗拉強度。
在回火溫度500℃時,抗拉強度有所降低,其原因是在此溫度,相開始再結晶,位錯發生滑移和攀移,結果造成位錯胞密度降低,同時晶晁發生移動,亞晶粒合并,此時仍具有一定的相變強化效應,抗拉強度較高??估瓘姸忍岣叩耐瑫r,硬度也隨著發生變化,這種結果與我們預期設想的基本吻合。
四個回火溫度下的沖擊韌性值ak較低,但基本上能夠滿足實際使用要求。沖擊韌性值低的原因主要有以下三個方面:
1)受組織影響試鋼組織為回火馬氏體+碳化物,強度、硬度高,而塑性、韌性較低;高錳鋼熱處理后的組織為奧氏體,所以具有良好的沖擊韌性;2)第二相尺寸、分布的影響如第二相在晶界處發生偏聚,或第二相多為尖角狀,且易成為裂紋形核處,同時晶內含有大量的夾雜物等等,這些情況都會降低沖擊韌性值。
3)受夾雜物及加工精度等因素影響。
試鋼的強度和硬度遠高于高錳鋼水韌處理后的強度和硬度。高錳鋼水韌處理后的組織為奧氏體+碳化物,其硬度為HB200左右,在使用過程中受到外界強烈沖擊后,產生加工硬化作用,迅速提高到HB500左右。而本實驗中所研制的中碳低合金馬氏體鋼,經過淬火+回火后的組織為回火馬氏體+回火屈氏體+碳化物,硬度為HRC40以上,均高于傳統高錳鋼加工硬化以后的硬度,因而試鋼的耐磨性能顯著高于傳統高錳鋼。
經淬火+回火處理后硬度強度遠大于Mnl3鋼的硬度,韌性雖然比Mnl3低,但仍達到M13鋼的鑄態性能,表明試鋼綜合性能完全適用于襯板的性能要求,并且比Mnl3鋼有更優異的耐磨性能。
從表可以看出,襯板試鋼3的強度、硬度與水韌處理后的高錳鋼強度相當,硬度也相當。由于加入了鉻、鉬等合金元素,錳量減少,從而奧氏體穩定性降低。奧氏體穩定性降低有助于在強烈沖擊下,更容易產生加工硬化。鉻鉬形成碳化物,一部分固溶,一部分形成碳化物,有助于提高耐磨性。